304不銹鋼管屈服強度變低的原因是什么
由于304不銹鋼管強度級別較高,相對低合金系列鋼種,其合金添加量較大,在冷卻過程中極易出現(xiàn)板型和綜合性能問題。若層流冷卻上、下水比控制不當(dāng),會導(dǎo)致上、下表面組織不一致,鋼管存在的組織應(yīng)力和變形應(yīng)力會使板型出現(xiàn)異常;若冷卻速度過大,鋼板中就會產(chǎn)生過多貝氏體組織或其他硬相組織,使304不銹鋼管韌性惡化。因此,合適的冷卻工藝對于保證鋼板板型和綜合性能至關(guān)重要。另外,由于薄規(guī)格產(chǎn)品對以上2種現(xiàn)象更為敏感,因此在現(xiàn)場實施冷卻工藝時需要更加謹慎,通常采取小水量或空冷的方式冷卻。然而,在夏季時由于溫度較高,鋼板的冷卻速度卻相對較低,往往導(dǎo)致鋼板的屈服強度降低,造成個別批次性能不合。根據(jù)對2013年7月溫州不銹鋼管廠所生產(chǎn)16mm厚度304不銹鋼管的統(tǒng)計分析,當(dāng)月共檢驗80個批次,其中3個批次的屈服強度不合格,37個批次的屈服強度在460~470MPa范圍內(nèi),平均為472MPa,比1~6月份的平均屈服強度低16MPa,屈服強度富余量不大,屈服強度富余量在10MPa之內(nèi)的比例近50%。由此可見,夏季生產(chǎn)304不銹鋼管的強度大幅度降低,說明夏季冷卻強度不夠是造成強度降低的另一個原因。
根據(jù)以上分析結(jié)果,溫州不銹鋼管廠家采取以下具體措施進行成分和工藝優(yōu)化。在煉鋼過程中從化學(xué)成分方面控制N含量,為保證N含量,煉鋼過程中采用釩氮合金進行微合金化,出現(xiàn)N含量偏大情況時,補吹適量氮氣;從軋制工藝上降低二次開軋溫度和終軋溫度,二次開軋溫度上限由950℃降低到930℃;終軋溫度上限由850℃降低到830℃;在夏季7~9月份,當(dāng)層流冷卻水溫度高于25℃時,從控冷工藝上加大304不銹鋼管冷卻強度,采取增加層流冷卻的出水組數(shù),終冷溫度控制在680~620℃范圍內(nèi),為了保證鋼板冷卻的均勻性,防止局部過冷而形成過冷組織,應(yīng)采取集中和分散相結(jié)合的冷卻模式。溫州不銹鋼管廠家經(jīng)過優(yōu)化措施實施后,304不銹鋼管的屈服強度得到大幅度提高且富余量較大,韌性稍有降低,但仍然能夠完全滿足要求,其他性能優(yōu)異,實現(xiàn)了較佳的綜合性能。優(yōu)化措施實施前后304不銹鋼管的屈服強度和伸長率見圖。由圖可見,優(yōu)化后的鋼板屈服強度明顯提高,強度值普遍分布在480~540MPa之間,平均為500MPa,較優(yōu)化前提高30MPa,完全滿足性能要求,且富余量較大,使安鋼保障AH60鋼板強度性能的能力得到顯著提升;由圖可見,優(yōu)化后的延伸性能稍有降低,但完全滿足要求,標準要求延伸率≥16%。
溫州不銹鋼管廠家優(yōu)化前后鋼管的邊部組織變化比較大,優(yōu)化前邊部組織為鐵素體和珠光體,晶粒度為9級,如圖所示;而優(yōu)化后的邊部為鐵素體和過冷珠光體細晶組織,晶粒度可達12級,細晶層厚度為2mm,如圖所示,證明組織細化能提高鋼板的強度;從圖可以看出,304不銹鋼管中心位置的組織為鐵素體和珠光體,晶粒有一定程度的細化,優(yōu)化前的晶粒度為9級,優(yōu)化后為9.5級,提高0.5級。表層獲得一定厚度的細晶組織,且其他位置的組織也有一定程度細化,系優(yōu)化后鋼板屈服強度大幅度提高的主要原因。304不銹鋼管強度偏低的主要原因是N含量低和控軋控冷工藝控制不夠嚴格。針對屈服強度偏低的問題,在成分體系設(shè)計方面,將N含量控制在70×10-6以上;在控軋工藝方面,適當(dāng)降低二次開軋溫度和終軋溫度,二次開軋溫度降低到930℃以下,終軋溫度降低到830℃以下;在控冷工藝方面,提高冷卻強度,采取集中和分散相結(jié)合的冷卻模式,終冷溫度目標為680~620℃。優(yōu)化后鋼管的表層獲得2mm厚的超細晶組織,304不銹鋼管心部的晶粒度提高0.5級。優(yōu)化后鋼板的屈服強度提高30MPa,溫州不銹鋼管廠家保障鋼管強度的能力得到大幅度提升。
本文標簽:304不銹鋼管
發(fā)表評論:
◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。